用非凡节能中频炉,一年省下一台中频机
为国内外知名电炉厂家、科研院所配套设计生产1T-40T中频感应炉线圈。产品做工精良、性能稳定,也可根据不同用户需要设计制造各种非标感应圈。
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如何处理中频炉坐炉事故?时间:2018-04-05 中频炉在熔炼钢铁过程中,由于倾倒构发生故障,使炉内钢水无法及时浇注而导致座炉。当发生座炉时,通常的处理方法是待炉内金属料冷却到常温,拆掉炉衬,取出炉内料块,然后重新打结新炉,料块经气割后重新回炉使用。这样做费时费力,严重影响铸造生产的顺利进行。因此,能否在保证炉衬完整的情况下解决座炉问题,成为铸造生产中急需解决的难题。奉文提出了采用逐步升温工艺解决座炉的方法。 根据冶炼过程中炉内座炉钢水的高度,将座炉分为两类:一般座炉,指炉内座炉钢水高度低于炉膛高度70的座炉。其特点是表面结壳现象较轻,结壳层较薄,可用捣棒捣开严重座炉,指炉内座炉钢水高度大于炉膛高度70的座炉。其特点是表面结壳严重,结壳层很厚。 针对这两类座炉的不同特点,可采用相应的工艺措施予以解决。 一般座炉的逐步升温工艺。充分利用晶闸管中频炉具有重载启动的特点。在初始功率的选择及每一功率段保持时阃的确定上,应充分考虑炉衬的膨涨情况,使炉衬的膨胀速率基奉上接近钢块速率。在达刭较高功率段时,应适时地延长该功率段的保持时间,使炉衬上的裂缝逐步缩小,直至完全消失,然后才允许进一步提高加热功率。 以250kg中频炉为例,炉内料块为ZG42SiMnCrMoTiRe. 首先,为使炉衬温度与炉内料块温度逐渐均匀与升高,做到同步膨胀,故初始功率选择为Z0kW。40分钟后,调节功率至40kW,保持30分钟。然后调整功率至80kW,该功率段保持30分钟。继续调整功率至110kW,在此功率段应密切注意炉衬的变化情况,保持时间根据使炉衬上的裂缝逐渐缩小,充分愈合,直至完全消失而定,一般保持时间在50分钟以上。炉衬上的裂缝完全消失之后,可继续上调功率至130kW,该功率段保持30分钟左右,然后可直接升到满功率160kW,直到炉内钢块完全熔化为止。操作要点与一般座炉基本相同,不同之处在于对炉口处厚结壳层的处理。仍以250kg无芯中频感应电炉为例,当功率升到110kW,保持一定时间后,炉子下部的料块已经熔化,而炉口处的结壳层尚未熔化。炉子下部的高温钢水因体积膨胀和高温作用,对炉村的冲刷、侵蚀十分严重,长时间处于这一状态,极易穿炉。为此,可把炉子倾至一定角度,利用炉子下部的高温钢水将结壳层部分熔化,或采用乙炔气割枪割开结壳层,并将结壳层迅速推到炉内.修复损坏的炉口部位。 一般座炉的处理工艺,由于在整个熔化过程中不需前后倾转炉子,因而可以保证炉衬各部分受到的钢水冲刷、侵蚀基本均匀生产实践证明,该工艺不会影响炉衬的使用寿命.适用于炉衬使用的前、中期出现的座炉. 严重座炉的处理工艺,由于在整个熔化过程中炉子长时间倾置,使得炉衬的某些部位长时间经受钢水的冲刷与侵蚀,引起炉衬剥落,容易导致穿炉,并且处理以后的炉衬寿命也大为降低。因此,该工艺仅适用于解决炉村使用前期(炉衬较厚)发生的座炉对炉衬使用至中后期发生的座炉,由于此时炉衬较薄,不宜采用这种处理工艺。最好还是打掉炉衬,取出金属料块为宜。 由于严重座炉的处理比较麻烦.因此,在生产中要尽量避免严重座炉,设法取出部分炉内钢水,将严重座炉转化为易于处理的一般座炉。 上一篇中频炉炉衬耐火材料如何选择下一篇中频电源逆变器常见故障 |